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标题: 为什么精磨下来光圈毫无问题,就是光洁度不行呢? [打印本页]

作者: chaojijing    时间: 2004-8-21 19:34
标题: 为什么精磨下来光圈毫无问题,就是光洁度不行呢?
精磨下来光圈总是压得很稳,但是表面光洁度总是不行,局部会出现擦痕,好的时候上去的片子都没问题,差的时候一下午上去的片子没一片好的。我们磨的ZF料,单粒,用W14丸片做一道,W7做二道,抛光液用的普通抛光液,直摆精磨机,大侠帮我看看怎么回事啊???各种玻璃对应的抛光液种类的表谁有啊??
[此贴子已经被作者于2004-8-21 12:13:55编辑过]


作者: 非球面    时间: 2004-8-21 20:41
可能是二道光圈配合不好,不知你的磨料的金刚石含量是多少呢?
作者: laowupo    时间: 2004-8-21 21:05
"局部会出现擦痕"有固定位置吗?设备是否有惯性(停机时)?
作者: chaojijing    时间: 2004-8-22 00:14
以下是引用非球面在2004-8-21 12:41:02的发言: 可能是二道光圈配合不好,不知你的磨料的金刚石含量是多少呢?

金刚石含量我们不知道啊........

不过买金刚石的时候是告诉人家我们用于磨ZF料的


作者: chaojijing    时间: 2004-8-22 00:15
以下是引用laowupo在2004-8-21 13:05:11的发言: "局部会出现擦痕"有固定位置吗?设备是否有惯性(停机时)?

没有惯性,每块片子上去出擦痕的位置不定


作者: 非球面    时间: 2004-8-22 05:54

把第一道光圈修得稍粗一点,第二道的压力加大一点试试。

你用的是什么精磨液?


作者: kitten    时间: 2004-8-22 07:13

1,留意你的抛光液,可以试试直接用纯净水。

2,丸片的浓度很重要,ZF料应该要浓一些,含量应该在70%左右。

3,注意你的收盘方式。要用停机要快。试试用清水收盘。

4,W7的去除量应该保证在0.03mm以上。

5,W7加工前一定要保证低光圈,大概0.5个光圈是比较合适的。

这仅仅是一些猜想,可以参考一下哦!


作者: chaojijing    时间: 2004-8-22 21:52
以下是引用非球面在2004-8-21 21:54:35的发言:

把第一道光圈修得稍粗一点,第二道的压力加大一点试试。

你用的是什么精磨液?

精磨液是不是就是冷却液??我们用的甘油加三乙醇胺,配比自己瞎配的


作者: chaojijing    时间: 2004-8-22 22:01
以下是引用kitten在2004-8-21 23:13:10的发言:

1,留意你的抛光液,可以试试直接用纯净水。

2,丸片的浓度很重要,ZF料应该要浓一些,含量应该在70%左右。

3,注意你的收盘方式。要用停机要快。试试用清水收盘。

4,W7的去除量应该保证在0.03mm以上。

5,W7加工前一定要保证低光圈,大概0.5个光圈是比较合适的。

这仅仅是一些猜想,可以参考一下哦!

谢谢,这些参考很详细

1、我试试看。但是现在局部而不是全部有擦痕,也会是抛光液的问题?

2、丸片参数我们不知道,只是向厂家买的时候他们问做什么料的,做ZF他们就给我们发做ZF的丸片,买回来我们就上去做,没有检测,也不知道如何检测。不知老兄能不能告诉一些质量不错,价格适中的做丸片的厂?因为我现在也在怀疑丸片

3、如何做到停机快呢?机器关了,盘还要转一会啊?

4、W7我们是用来去0.01-0.02mm的,这个倒是个新问题

5、W7我们是低光圈的,比抛光完成后的低1-2光圈的。

我现在还发现一个奇怪的现象,同一个磨子,同一个车,同一个人,做的好的时候就连续一直做下去都是好的,但是今天停了,明天就不行了,上去的片子就没一片好的。然后瞎捣鼓一下,比如用锉刀弄几下磨子,或是车瞎弄一下,有的时候又好了,而有的时候就怎么也不行,简直折腾死了。。。。。。。。。。。。。

[此贴子已经被作者于2004-8-22 14:51:27编辑过]

作者: kitten    时间: 2004-8-23 05:11

局部也有可能是抛光液的问题啊,我们的辅料使用前都要经过实验的。确保可以用再用,有的辅料就会出现零件局部划痕。

丸片你可以试试南京三超的。还不错!苏州有一家做丸片精磨抛光的。但名字我忘了。


作者: kitten    时间: 2004-8-23 05:12

至于你说的现象,我想基本上可以排除辅料的原因了。而是应该保证各方面清洁到位。防止磨子生锈(如果磨子会生锈)。具体情况我想只有见到你们的现场才知道。从环境和一些细节的清洁方面考虑吧,光学本身就是一门很细致的工作!


作者: wtu    时间: 2004-8-23 09:49

你的工装设计的合理吗??这可是一个新问题哟!!

模具第二天有变化是正常的!但不象你说的那样!!

这可能还是一个基本问题没有做好的因素!!


作者: chaojijing    时间: 2004-8-23 22:06
恩,大家的话对我都很有启发,我会去试验的,谢谢
作者: z983112    时间: 2004-8-24 05:13
能不能是温度有关系.
作者: touchsky    时间: 2004-8-24 16:54

你抛光采用的是聚氨脂吗?

如果是,应该是温度的原因,因为聚氨脂在温度低的时候,硬度比较高,这样会产生划痕,温度应在30~35度(太高对保持光圈有影响,当然抛光模吻合是必要的)


作者: PANZHI    时间: 2004-8-31 20:09
是切削油与钻石粒(金刚石丸片)搭配问题
作者: szcxs    时间: 2004-9-5 18:53

可能是1、二道加工盘面的平整度有问题?

2、W7的颗粒均匀度不好,选择比较好的厂家

3、机床的稳定性等各项指标不太好


作者: 冰雨    时间: 2004-9-8 05:35

你们的冷却液的比例是好多哦.竟量保持清洁.

在看看一段和二段不是不很配合.

不过我也不知道是不是这样的只能掺考.


作者: kingfour    时间: 2004-9-18 21:19

抛光粉请选用日本的FP1.2效果会非常好yhding@ls-optics.com


作者: 缘睐汝痴    时间: 2012-4-24 22:15
学习了,新手,向大家学习,谢谢
作者: qbf    时间: 2012-6-8 01:15





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