以下是引用kitten在2004-8-21 23:13:10的发言:
1,留意你的抛光液,可以试试直接用纯净水。
2,丸片的浓度很重要,ZF料应该要浓一些,含量应该在70%左右。
3,注意你的收盘方式。要用停机要快。试试用清水收盘。
4,W7的去除量应该保证在0.03mm以上。
5,W7加工前一定要保证低光圈,大概0.5个光圈是比较合适的。
这仅仅是一些猜想,可以参考一下哦!
谢谢,这些参考很详细
1、我试试看。但是现在局部而不是全部有擦痕,也会是抛光液的问题?
2、丸片参数我们不知道,只是向厂家买的时候他们问做什么料的,做ZF他们就给我们发做ZF的丸片,买回来我们就上去做,没有检测,也不知道如何检测。不知老兄能不能告诉一些质量不错,价格适中的做丸片的厂?因为我现在也在怀疑丸片
3、如何做到停机快呢?机器关了,盘还要转一会啊?
4、W7我们是用来去0.01-0.02mm的,这个倒是个新问题
5、W7我们是低光圈的,比抛光完成后的低1-2光圈的。
我现在还发现一个奇怪的现象,同一个磨子,同一个车,同一个人,做的好的时候就连续一直做下去都是好的,但是今天停了,明天就不行了,上去的片子就没一片好的。然后瞎捣鼓一下,比如用锉刀弄几下磨子,或是车瞎弄一下,有的时候又好了,而有的时候就怎么也不行,简直折腾死了。。。。。。。。。。。。。
[此贴子已经被作者于2004-8-22 14:51:27编辑过]
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